其它設(shè)備相關(guān)知識(shí)
空分設(shè)備相關(guān)的維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)
離心壓縮機(jī)節(jié)能技術(shù)應(yīng)用分析
1 存在的問(wèn)題
我公司化肥廠空分車間DA120-121型離心壓縮機(jī)組是化肥生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備之一。該機(jī)組從1981年安裝投入運(yùn)行至2005年6月30日,根據(jù)多年來(lái)機(jī)組運(yùn)行情況來(lái)看,目前存在如下的主要問(wèn)題。
(1)出力低、電耗高
DA120-121型離心壓縮機(jī)單臺(tái)設(shè)計(jì)能力為7200m3/h,改造前兩臺(tái)DA120-121并聯(lián)運(yùn)行向凈化車間輸送壓縮空氣,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值,到了夏季因環(huán)境溫度過(guò)高,輸送量更低。由于輸送的空氣量小,使得化肥廠其它工序無(wú)法滿負(fù)荷匹配運(yùn)行??梢?,舊機(jī)組出力低已成為提高尿素產(chǎn)量最主要的制約因素。
雙機(jī)并聯(lián)運(yùn)行模式效率更低、穩(wěn)定性也更差。當(dāng)兩臺(tái)壓縮機(jī)并聯(lián)工作時(shí),總的流量增加,但每臺(tái)壓縮機(jī)本身的流量,要比單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)減少了。所以并聯(lián)工作后的總流量比每臺(tái)機(jī)器獨(dú)立工作于同一管網(wǎng)系統(tǒng)時(shí)的各自流量之和還要?。涣硗獠⒙?lián)后由于流量增加,使得管網(wǎng)阻力損失增加,管網(wǎng)性能曲線的斜率增加,工況點(diǎn)落入喘振區(qū)的可能性增加,從而加大了機(jī)組的安全隱患。自化肥系統(tǒng)“8.13”改造以后,采用了兩臺(tái)機(jī)組并聯(lián)運(yùn)行模式,使其運(yùn)行效率低和機(jī)組能耗高的問(wèn)題更加明顯,這已成為化肥系統(tǒng)節(jié)能降耗的“瓶頸”所在。據(jù)統(tǒng)計(jì),雙機(jī)運(yùn)行導(dǎo)致直接電耗每小時(shí)增加1000kW·h以上,因此雙機(jī)并聯(lián)運(yùn)行是舊機(jī)組出力低的另一重要原因。
(2)機(jī)組運(yùn)行周期短、安全及穩(wěn)定性差
機(jī)組運(yùn)行周期達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,夏季運(yùn)行不穩(wěn)定,導(dǎo)致多次停車;該機(jī)組經(jīng)過(guò)20余年的運(yùn)行,機(jī)械、電氣、儀表方面出現(xiàn)的故障率高,運(yùn)行可靠性也較差,每年造成至少3次化肥系統(tǒng)的減量或停車,嚴(yán)重威脅著化肥系統(tǒng)的不間斷、安全運(yùn)行,同時(shí)還造成公司巨大的經(jīng)濟(jì)損失(據(jù)統(tǒng)計(jì),每次直接停車經(jīng)濟(jì)損失不少于20萬(wàn)元)。
(3)維修費(fèi)用高
據(jù)統(tǒng)計(jì),每年一臺(tái)舊機(jī)組各項(xiàng)維護(hù)費(fèi)用約20多萬(wàn)元,兩臺(tái)年維護(hù)費(fèi)用共計(jì)40多萬(wàn)元。
兩臺(tái)機(jī)組均存在著主要部件無(wú)備用急需更換的問(wèn)題。其一,兩臺(tái)機(jī)組需準(zhǔn)備高、低缸轉(zhuǎn)子各一套,價(jià)值約100萬(wàn)元;其二,2#機(jī)組增速機(jī)齒輪運(yùn)行壽命已達(dá)報(bào)廢時(shí)間,急需齒輪訂貨更換,價(jià)值約15萬(wàn)元,否則會(huì)影響機(jī)組的安全運(yùn)行;其三,1#機(jī)組2、3段氣體冷卻器需更換,需10萬(wàn)元。合計(jì)約需125萬(wàn)元。
2 新機(jī)組節(jié)能技術(shù)分析
通過(guò)分析研究,確定組裝式離心壓縮機(jī)SVK12-4H為新機(jī)組機(jī)型。該機(jī)組由沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)(集團(tuán))有限公司設(shè)計(jì)制造,機(jī)組結(jié)構(gòu)特點(diǎn)如下:
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