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其它設(shè)備相關(guān)知識(shí)

空分設(shè)備相關(guān)的維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)

帶有氮?dú)庋h(huán)助推器的液氧泵內(nèi)壓縮工藝(I)

Release date:2022-10-18    author: 蘇州希特

[蘇州希特高純氣體設(shè)備有限公司] 帶有氮?dú)庋h(huán)助推器的液氧泵內(nèi)壓縮工藝(I)

1 氮?dú)庋h(huán)增壓機(jī)內(nèi)部壓縮工藝的優(yōu)缺點(diǎn)

  德國林德公司在20世紀(jì)70年代開發(fā)了第一套用于液氧泵內(nèi)部壓縮工藝的空分設(shè)備。但這套用于中國Navmada某化肥廠的35100m3/h空分設(shè)備,不是采用目前常用的空氣增壓器產(chǎn)生的高壓空氣作為熱源在主換熱器中汽化高壓液氧,而是采用氮?dú)庋h(huán)增壓器,將壓力塔頂?shù)臍怏w氮?dú)馔ㄟ^換熱器重新加熱。然后由氮?dú)庋h(huán)增壓器壓縮成高壓氮?dú)?,高壓氮?dú)膺M(jìn)入高壓熱交換器 高壓氮?dú)膺M(jìn)入高壓熱交換器汽化液氧,自身液化后再循環(huán)進(jìn)入壓力塔。三年后的1979年,林德向中國的浙江鎮(zhèn)海煉油廠、寧夏化工廠和烏魯木齊化肥廠提供了三套28000m3/h的空分設(shè)備,并再次引入了使用氮?dú)庋h(huán)增壓器的液氧泵壓縮工藝。

  不采用當(dāng)時(shí)普遍采用的空氣增壓器的內(nèi)部壓縮工藝,而采用氮?dú)庋h(huán)增壓器的內(nèi)部壓縮工藝,主要有兩個(gè)原因。

  (1)采用三套28000m3/h空氣分離設(shè)備或切換熱交換器的冷凍方法去除空氣中的水分和二氧化碳的工藝??諝膺M(jìn)入冷箱前是沒有經(jīng)過干燥和含有極少量二氧化碳的空氣,如使用未經(jīng)凈化的空氣作為增壓空氣,那么這種空氣在與回流的低溫介質(zhì)進(jìn)行熱交換時(shí),空氣中的水分和二氧化碳必然會(huì)凍結(jié)在高壓空氣通道上。通過將冷箱中的低壓氮?dú)鈮嚎s到所需的壓力,然后送入主熱交換器,就可以避免這個(gè)問題。

  (2)由于三套空分設(shè)備所需的生產(chǎn)能力為:壓力為9.6MPa的氧氣28000m3/h和壓力為8.OMPa的氮?dú)?7000m3/h.按此計(jì)算,氮?dú)獬鲅h(huán)增壓器的壓力可達(dá)12MPa.因而使用氮?dú)庋h(huán)增壓器不僅解決了高壓液氧熱源的汽化問題,而且還能滿足用戶對高壓氮?dú)獾囊?,?使用空氣增壓器可節(jié)省1臺(tái)大流量的高壓氮壓機(jī),大大節(jié)省了設(shè)備的投資。

 但是,如果能有一股來自原料空壓機(jī)的凈化空氣作為熱源來汽化高壓液氧,那么采用氮?dú)庋h(huán)增壓內(nèi)壓縮工藝就有很大的缺點(diǎn),即與空氣增壓內(nèi)壓縮工藝相比,它的能耗更高,主要原因如下:-

  (1) 氮?dú)庥糜趥鳠岷屠淠?,其性能比空氣差。例如,空氣的冷凝溫度高于氮?dú)獾睦淠郎囟龋绻_(dá)到相同的冷凝溫度,就必須使氮?dú)獾募訅簤毫Ω哂诳諝獾募訅簤毫?;空氣的冷凝熱也高于氮?dú)獾睦淠裏?,汽化同樣的高壓液氧所需的氮?dú)饬恳泊笥诳諝獾摹?/p>

  (2)空氣增壓工藝氣體在主換熱器中的非重復(fù)熱損失要小于氮?dú)庋h(huán)增壓工藝的非重復(fù)熱損失。因?yàn)椴捎每諝庠鰤汗に嚂r(shí),這部分空氣只進(jìn)入主換熱器1次,因而其非重復(fù)熱損失只有1次;而氮?dú)庋h(huán)增壓工藝時(shí),氮?dú)庾鳛椴糠衷峡諝膺M(jìn)入主換熱器,形成第一次非重復(fù)熱損失,走出主換熱器的氮?dú)饧訅汉笤龠M(jìn)入主換熱器,造成第二次非重復(fù)熱損失。

  (3)由于氮?dú)庋h(huán)增壓過程需要大量來自蒸餾塔的氮?dú)庾鳛檎舭l(fā)氧氣的氣源,其氣體量與空氣循環(huán)相比要大得多。直接從塔頂提取的氮?dú)饬窟^大,會(huì)影響蒸餾塔內(nèi)的回流比,破壞原來良好的蒸餾效率,導(dǎo)致產(chǎn)品氧、氬的提取率迅速下降,空氣壓縮機(jī)流量增大,整個(gè)設(shè)備的能耗增加。由于氮?dú)庋h(huán)升壓工藝具有能耗高的缺點(diǎn),在常溫吸附凈化空氣工藝出現(xiàn)后,用空氣升壓的內(nèi)壓縮工藝代替了氮?dú)庋h(huán)升壓的內(nèi)壓縮工藝。

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